浅谈六西格玛在减少制丝烟叶造碎方面的应用

(整期优先)网络出版时间:2012-05-15
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浅谈六西格玛在减少制丝烟叶造碎方面的应用

王香娟1魏祥2王盼盼3

王香娟1魏祥2王盼盼3(保定卷烟厂,河北保定071000)

中图分类号:TP29文献标识码:A文章编号:1003-2738(2012)05-0335-01

摘要:2011年国家局成立了九大课题之一:成本控制即时化课题,课题研究主要内容之一为减少烟叶加工过程中造碎,将烟叶加工提升到一个新的高度。如何在有限的空间里进一步挖潜是当今烟草工作者努力的方向之一。在成本控制上水平方面,我们针对生产消耗指标,从关注结果向过程控制转变,对工艺节点消耗进行实时监控,确保完成烟叶消耗指标。本次试验的目的是在保证内在品质的前提下,改善烟叶的物理特性和吸味特点,有效降低烟支成本。

关键词:造碎;FMEA;响应优化器;降耗

一、减少制丝烟叶造碎流程能力分析和原因分析

(一)数据来源可靠性分析

我们首先制定了数据来源可靠性分析方案,样品数量13,甲乙两个生产班叶片加料操作工每人对每个样品称量两次。运用量具R&R研究-方差分析法说明测量系统是有能力的,可信赖的。

(二)目标可行性分析

从6-9月份数据可以看出,新石家庄(软)牌号批次叶片加料筛分烟沫重量均值22.3公斤,历史数据检测最好条件下可达到15公斤,17.3公斤以下的数据占总比例的14%,由此为我们把叶片加料筛分量降低到17.3公斤的目标的可实现性提供了依据,批次可节约原料5公斤。

(三)原因分析

绘制从投料到叶片加料筛分详细流程图,运用因果矩阵,按照流程输出重要程度筛选,将得分高的流程步骤制作IPO图,确定流程步骤中的输入和输出变量,对28个输入因子进行FMEA分析,进一步找出关键因子。运用柏拉图对关键原因进行筛选,找到切片工序导料板倾斜角度大;真空回潮工序抽空温度、增湿温度低,保温时间短;松垛工序拨辊转速高和拨辊耙钉密度大;松散回潮工序热风温度和出口含水率设定低八项原因。

二、改进措施

(一)对导料板的改进。

在现有导料板的基础上,根据力学原理对导料装置角度进行测算,减少烟片由翻料臂下落到导料板的落差,从而减少烟片与导料板间产生的冲击力带来的造碎。安装时对导料板位置及角度进行了多次调试,将导料板角度调整到最佳位置。

效果验证:通过调整导料装置,叶片加料前烟末筛分量降低0.5公斤。

(二)对真空回潮的改进

1.对真空回潮工序进行了全因子加三个中心点的DOE试验设计,按照标准序依次进行了实施。去除中心点和三项交互作用对模型进行优化,优化后的模型回归效果更好。在残差诊断中,残差图和残差对于各自变量的散点图是正常的,看不出有弯曲的趋势,并得出了相应的回归方程。Y=-1202.44+78.235*抽空温度(℃)+18.5967*增湿温度(℃)+1.47833*保温时间(s)-1.19*抽空温度(℃)*增湿温度(℃)+0.013*抽空温度(℃)*保温时间(s)-0.0246667*增湿温度(℃)*保温时间(s)

2.使用响应优化器工具,寻找到因子最佳组合(抽空温度11℃,增湿温度68℃,保温时间235s),使叶片加料筛分量最低达到19.44公斤,降低2.36公斤。从点预测和区间预测结果看拟合值为19.44,95%的预测区间为(19.1987,19.6822),与响应优化器计算结果完全一致,说明目标完全可以实现

3.效果验证:通过寻找真空回潮因子最佳组合,叶片加料前烟末筛分量降低2.2公斤。

(三)对松垛机的改进

1.对松垛机工序进行了全因子加三个中心点的DOE试验设计,按照标准序依次进行了实施。去除中心点和二阶交互作用对模型进行优化,优化后的模型回归效果更好。在残差诊断中,残差图和残差对于各自变量的散点图是正常的,看不出有弯曲的趋势,并得出了相应的回归方程。Y=19.8621-0.68*去除耙钉排数+0.046*电机频率(HZ)

2.使用响应优化器工具,寻找到因子最佳组合(去除耙钉排数3排,电机频率为35HZ),使叶片加料筛分量最低达到19.43公斤,降低2.37公斤。从点预测和区间预测结果看拟合值为19.43,95%的预测区间为(19.2082,19.6561),与响应优化器计算结果完全一致,说明目标完全可以实现

3.效果验证:通过寻找松垛机因子最佳组合,叶片加料前烟末筛分量降低2.1公斤。

(四)对松散回潮的改进

1.对松散回潮工序进行了全因子加三个中心点的DOE试验设计,按照标准序依次进行了实施。去除中心点对模型进行优化,优化后的模型回归效果更好。在残差诊断中,残差图和残差对于各自变量的散点图是正常的,看不出有弯曲的趋势,并得出了相应的回归方程。Y=419.265-5.21375*循环热风温度-19.32*出口含水率设定+0.2525*循环热风温度*出口含水率设定

2.使用响应优化器工具,寻找到因子最佳组合(循环热风温度76℃,出口含水率20.5%),使叶片加料筛分量最低达到20.35公斤,降低1.45公斤。从点预测和区间预测结果看拟合值为20.35,95%的预测区间为(19.2082,19.6561),与响应优化器计算结果完全一致,说明目标完全可以实现

3.效果验证:通过寻找松散回潮因子最佳组合,叶片加料前烟末筛分量降低1公斤。

三、推广应用及改进效果

通过调整导料装置,寻找真空回潮、松散回潮和松垛机最佳参数组合,叶片加料前烟末筛分量由22.3公斤降低到16.5公斤。将该项成果应用到其它牌号,白沙(硬)和白沙(绿和)两个牌号分别降低17.72%和15.66%,年可节约24万元。将倡导的“一切从节俭开始”的小气精神融入到岗位实践,提升了成本控制力。

参考文献:

[1]国家烟草专卖局.卷烟工艺规范[M].北京:中央文献出版社,2003

[2]中国质量协会六西格玛绿带注册考试指定辅导教材《六西格玛绿带手册》主编何桢中国人民大学出版社

[3]科里顾问咨询培训教材《精益六西格玛绿带培训》

作者简介:

1.王香娟:助理工程师,保定卷烟厂制丝物检员。

2.魏祥:助理工程师,保定卷烟厂制丝工艺技术员。

3.王盼盼:助理工程师,保定卷烟厂制丝物检员。