国产300MW机组启、停机优化运行

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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国产300MW机组启、停机优化运行

闫小坤

河北大唐国际张家口热电有限责任公司河北张家口075000

摘要:张家口热电公司300MW机组冷态启动期间由于锅炉热负荷较低,如何优化各系统运行方式,把握各设备启动时间节点,从而在启动中缩短启动时间,达到降低燃油消耗、降低厂用电率目的。

关键词:启动;停机;优化;厂用电;油耗;真空

一、机组简介

张家口热电公司2×300MW燃煤供热机组。该机由哈尔滨汽轮机厂有限责任公司制造,型号:C250/N300-16.7/537/537型,型式:亚临界、一次中间再热、单轴、两缸两排汽、供热凝汽式汽轮机。锅炉型号为HG-1025/17.5-YM33,亚临界、一次中间再热、自然循环、单炉膛、平衡通风的π型汽包炉,固态排渣,锅炉紧身封闭布置,全钢架悬吊结构。设计工作压力为17.5MPa,最大连续蒸发量1025t/h,由哈尔滨锅炉厂设计制造。发电机为哈尔滨电机有限责任公司生产的型号为QFSN-300-2三相隐极式交流同步发电机,发电机冷却方式采用“水-氢-氢”冷却方式。

二、优化背景

张家口热电公司#1机组2009年12月投产,#2机组2010年02月投产,投产初期为了保证机组运行稳定,启、停机过程中减少对设备的启、停操作,从而减少出现异常、故障的机率。因此在机组启、停过程中均是双风机并列运行,两台凝结泵运行,循环泵采用高速或中速运行。在锅炉点火时为了保证燃烧稳定,采用大油枪点火、升温、升压。故在此机组启、停时提高了机组运行的稳定性,但是大大增加了厂用电的消耗和燃油的消耗。而为了响应国家节能、减排的政策,并提高机组运行的经济性,发电部利用仿真机培训提高运行人员的技术水平,并经过多次机组启、停的试验,对机组启、停过程进行了优化,合理的安排设备的启、停时间,利用汽动给水泵全程上水,采用小油枪配合#1磨煤机的方式,大大节约了在机组启、停过程中的厂用电和燃油的消耗,取得了明显的节能效果。

三、机组启动的优化方案

(一)启动前准备阶段

1、机组启动前,值长安排相应岗位人员配合启动,提前准备标准机组启动相关的操作票;

2、根据检修工期,提前1-2天关闭循环水系统放水门,打开凝汽器水侧出、入口电动门、水塔回水门,准备循环水系统,水塔注水至水位正常;

3、启动前值长安排专人打印汽机、锅炉系统启动前检查操作票,检查各系统具备启动条件,防止出现部分疏、放水门误开、误关或未送电等情况;

4、值长安排机组长统计本机待处理缺陷,通知点检及时处理;

5、检查辅控脱硫吸收塔注入浆液至8米,除灰系统投入保温箱加热,灰斗加热;

6、由邻机供汽,投入高辅系统,各油系统投入电加热;

7、值长安排#1、2原煤仓上优质煤。

(二)、凝结水系统启动

1、恢复闭式水系统,启动闭式泵;

2、凝汽器补水至正常水位,检查低加系统水侧、轴加、除氧器具备注水条件,启动#1变频凝结水泵(凝结水压力在0.8MPa-1.0MPa),检查凝结水泵运行正常后开启多级水封注水门,进行注水放空气,注水完毕后关闭;开启上水旁路电动门、调门向除氧器上水至2000mm,根据化验结果,若水质不合格,开启除氧器放水门,排至定排,冲洗低加、除氧器,注意监视定排水位,同时开启高辅至除氧器供汽管道手动门、疏水手动门疏水暖管。水质合格后,关闭上水调整门,凝结水倒至凝汽器??,开启高辅至除氧器供汽电动门,稍开调整门,投入除氧器加热,温升控制1℃/min,水温加热至100-120℃左右;

3、负荷120MW时,根据除氧器水位、给水流量、凝结水流量,启动#3变频凝结水泵;

(三)、锅炉上水、投加热

1、检查给水系统各放水门关闭,锅炉具备上水条件;

2、除氧器水温度高于锅炉金属壁温35-70℃,启动火检冷却风机;

3、投入高加水侧,检查电泵备用正常,关闭省煤器再循环电动门,启动汽前泵,开启汽泵出口门及给水旁路门锅炉上水,上水流量≯60t/h,控制汽包壁温差不超40℃,上水时间冬季≮4h,其他季节≮2h;上水至汽包最低可见水位,开启锅炉排污,直至水质透明,方可停止排污;水位上至-100mm后,开启省煤器再循环电动门,停止汽前泵运行,上水后记录膨胀指示器指示;

4、点火前开启小机本体疏水,低压主汽门前疏水,四抽至小机管道疏水,高辅至小机管道疏水,稍开高辅至小机供汽1、2道手动门,疏水暖管,注意机组真空变化;

5、启动一台低速循环泵,恢复开式水系统,机组并网后根据循环水入口温度,机组真空,启动另一台高速循环泵;

(四)、风机启动

1、在风机启动前检查阶段,通知锅炉点检,清理AB层、CD层大油枪、小油枪、风道燃烧器;

2、通知辅控启动风机,检查锅炉主保护传动合格且投入,检查火检冷却风压力>6.5kPa,检查空预器、引、送风机具备启动条件;

3、启动两台空预器,检查运行正常,辅助电机投入备用;

4、投入炉膛烟温探针,投入炉膛火焰电视,开启各二次风门;

5、建立烟风通道后,启动一台引风机,运行正常后,调节炉膛负压在-100—-150Pa,启动同侧送风机,调整总风量在400—450t/h,炉膛负压维持-100±50Pa,引风机动叶投入自动,开始炉膛吹扫;

(五)、锅炉点火

1、检查锅炉具备点火条件,停止底部加热;

2、启动一台油配风风机,另一台投入备用,调节风机频率至合理风量(各角风速18—25m/s);投入任意一角少油燃烧器,燃烧稳定后投入对角燃烧器,逐渐投入其他燃烧器,燃烧稳定30min后就地投入副油枪,监视少油燃烧器壁温≯750℃,否则应适当提高风速或停止对应小油枪;

3、小油枪燃烧稳定后,启动风道燃烧器高压风机,调节变频至合理风量(18—25m/s),投入风道燃烧器,监视壁温≯750℃;

4、当热一次风温度>180℃且#1磨出口温度60℃—80℃时,投入AB层大油枪,启动#1制粉系统,给煤量12—16t/h,燃烧稳定后,逐渐退出AB层油枪;

5、当发电机并网后,根据升温、升压速度、燃烧情况,投入AB层任意三根大油枪,启动#2、3制粉系统,燃烧稳定后退出AB层油枪,并根据热一次风温度退出风道燃烧器运行;

(六)节能效果

1、通过合理安排启动前各系统的检查、缺陷处理,大大缩短了机组启动时间,减少了启动过程中故障、异常的发生率,使机组冷态启动控制在6h左右;

2、除氧器、汽包上水后投入加热,提高了初参数,还大大缩短了锅炉点火后升参数的时间,降低了燃油的消耗;

3、在120MW之前使用单台凝结泵运行,大大降低了厂用电的消耗,以机组启动时间至并网后升负荷至120MW,约8h计算节电量约为1060kWh;

4、使用汽泵全程上水比使用电泵上水大大降低了厂用电的消耗,以机组启动时间至并网后升负荷至120MW在电泵倒换为汽泵运行,电泵电流从初期到后期在240-420A,以平均电流约360A计算节约电量约为25439kWh;

四、机组停机过程优化

(一)停机前准备阶段

1、机组停机前,值长安排相应岗位人员配合启动,提前准备标准机组滑停相关的操作票;

2、值长安排机组长统计本机待处理缺陷,通知点检以待停机后安排检修;

3、停机前值长安排#1、2原煤仓上优质煤,所有煤仓煤位不超过2m,保持低煤位运行;

4、停机前试验润滑油泵、顶轴油泵、盘车电机、AB层大油枪、电动给水泵等均能正常运行;

5、停机前将公用系统的冷却水、辅汽倒为运行机组带;

6、停机前将#1、2机组高、低辅联络管充分疏水暖管后串联并列运行;

(二)滑停阶段

1、调度下滑停令后解除机组AGC,将负荷升至300MW,以提高耗煤尽快清空#3、4、5原煤仓后关闭给煤机上闸板门,并停止润滑油泵和液压油泵运行;

2、在清煤仓阶段锅炉改为定压运行,降低主蒸汽压力和温度,在机组负荷150MW以上时保证过热蒸汽过热度不低于120℃;

3、机组滑停过程中采用全程汽泵上水,电泵备用的方式,以节约厂用电的消耗;

4、在机组负荷降至150MW时,停止单侧送、引、一次风机运行,采用单侧风机运行的方式;

5、在负荷降至150-120MW时,根据机组真空和循环水出、入口温度,将高速循环泵倒换为低速循环泵运行;

6、在负荷120MW时停止一台凝结泵运行;

7、在低负荷时监视好炉膛负压稳定,必要时解为手动调整,以保证燃烧稳定,滑停全程不投油枪;

8、在负荷低于90MW后充分利用二次风调节汽温,尽量减少减温水的用量,避免出现水塞和降低给水泵的出力;

9、锅炉灭火后,立即安排进行炉膛吹扫,吹扫完成后停止送、引风机运行;

10、送、引、一次风机停运1h后,根据风机轴承温度情况停止润滑油泵运行;

11、汽轮机打闸后在监视各轴承振动正常的情况下,先维持机组真空,利用汽动给水泵给锅炉上水至最高可见水位后,安排汽泵打闸;

12、机组停运后停止主变、整流柜风扇运行以降低厂用电消耗;

(三)节能效果

1、停机前合理安排优质煤,保持低煤位运行,缩短了滑停时清煤仓的时间,从而缩短了滑停时间;

2、停机前试验润滑油泵、顶轴油泵、盘车电机、AB层大油枪等提高了机组滑停的安全系数;

4、负荷90MW后调整燃烧、炉膛负压稳定,全程不使用油枪,降低了燃油消耗约6-8t;

5、采用全程汽泵上水,降低了厂用电的消耗,比120MW后使用电泵上水节约电量约为6360kWh;

6、在负荷120MW时停止一台凝结泵运行,节约电量约为424kWh;

7、负荷降至150-120MW时将循环泵倒为低速运行,节约电量约为954kWh;

五、结论

机组启动、滑停的优化,提前进行准备工作在缩短机组启、停时间的同时还大大提高了机组启、停的安全系数。机组启、停过程中采用汽泵全程上水和负荷150MW前单侧风机、单台凝结泵的方式,厂用电消耗明显降低。充分利用风道燃烧器和小油枪配合#1磨升参数的方式,大大降低了机组启动过程中的燃油消耗。

故通过机组启、停优化取得了较好的经济性。

参考文献:

1、方占岭[1];祝宪[1];徐东升[2].机组启停全程使用汽动给水泵的实践与研究.中国电力.2008.97-99

2、周达.300MW机组起动过程实现凝结水泵、循环水泵、电动给水泵零单耗.热力发电.2008.55-56

3、袁镇福[1];赵金龙[2].电站锅炉启动曲线最优化及实时启动指导.动力工程.1997.40-45