生物脱氮技术在氨氮废水处理装置的应用

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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生物脱氮技术在氨氮废水处理装置的应用

姚延龙

中国石油乌鲁木齐石化公司化肥厂总值班室新疆乌鲁木齐830019

摘要:介绍乌鲁木齐石化化肥厂氨氮废水装置及工艺原理,讲述了实际运行效果和运行难点。

关键词:氨氮废水;生物脱氮;废水处理装置

一、氨氮废水概述

化肥厂目前包括一化肥、二化肥两套生产装置,目前二化肥装置停工,排水系统分为生活污水及工业排水系统。其中工业排水排放量约为30-100m3/h,约占化肥厂污水排放总量的90%左右。一化氨氮、03高氯离子污水需要氨氮废水装置处理合格以后再排放。氨氮废水处理装置2008年建成,投入运行。该装置位于化肥厂东北角,原雨水调节池位置,占地面积为2290平方米。由废水调节池、生化反应池、综合机房、加药间、泵房等组成,主要设备有:排污泵、提升泵、碟式射流曝气器、射流循环泵、滗水器、碱液投加系统、甲醇投加系统、磷盐投加系统、在线监控仪表、鼓风机等。

氨氮废水装置是通过微生物技术将工业废水中的氨氮含量降低,达到国家《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)。

二、工艺原理

(一)工艺原理

生物脱氮是利用自然界氮的循环原理,通过人工控制,首先在好氧条件下通过硝化菌将废水中的氨氮转化为硝酸氮(NOX-N),然后在缺氧条件下,通过反硝化菌,利用外界碳源将硝酸氮还原为氮气的方法。由两类自养细菌参与,亚硝化单细胞细菌首先将氨氮(NH3-N)氧化成亚硝酸盐(NO-2-N),硝化杆菌再将NO-2-N氧化成稳定状态的硝酸盐(NO-3-N),后者反应较快,一般不会造成NO-2-N的积累。在实践中可简单地解释为硝化作用是硝化细菌将NO-2-N氧化成NO-3-N的过程。总反应式如下:

NH+4+2O2——NO-3+2H++H2O

式中的NH+4系因为NH3在污水中95%以上以NH+4形式存在。亚硝化菌和硝化菌都是化能自养菌,能利用氧化过程产生的能量,使CO2合成为细胞有机质,这一过程需要大量的氧。废水调节池兼具水量调节、水质均化的功能,调节池中设置废水提升泵,废水由废水提升泵送至生化反应池。

生化反应池为2个,交替运行,对于单个池:每周期6小时,每周期进水时间3小时。调节池废水泵为连续进水,由生化池进水管上设置的电动阀切换按程序进入不同的生化池。废水进入生化池进行生化处理时,为提高氨氮的去除效率、降低动力消耗,我们将生化阶段分割成多个工艺串联的时段,经多次硝化与反硝化反应确保废水中的氨氮达标排放。在缺氧阶段,为提高反应效果和速度,添加一定量的甲醇。经生化池处理的出水即可达标排放。

(二)间歇式活性污泥法(SBR)

SBR(SequencingBatchReactor)即为序批式活性污泥法的简称。SBR实际上是出现最早的活性污泥法,早期局限于实验研究阶段,但到近十年来,由于自动控制、生物选择器、机械制造方面的技术突破才使得这一工艺真正应用于实践。传统的SBR工艺运行模式,其反应是在同一容器中进行,其操作有进水、曝气反应、沉淀、排出和闲置5个基本过程,从进水至闲置的工作时间为一个周期。在一个周期内的5个过程都在一个反应池内按程序完成,它在进水时形成厌氧、缺氧,而后停止进水,开始曝气充氧,完成脱N除P过程,然后沉淀,再通过撇水器出水,完成一个程序。整个处理系统可以通过二个或二个以上的反应池进行组合交替完成。但这种方法总容积利用率低,一般小于50%,因此使用于较小污水量场合。

三、运行难点

(一)菌种的选择与投加

1.SBR池中注无污染水至1/2液位,测定pH值,确认pH在6~9,如超出该范围则需要加自来水调整水质pH在6~9范围内。

2.接种污泥的选择与投加:

(1)同类废水处理站的污泥,该污泥效果最佳、培养驯化速度最快。

(2)城市污水处理厂的活性污泥。

(3)从自然环境中选取,如经网格过滤后的河床淤泥。

(4)在投加接种泥的同时,可选取生物酶干菌种(按池容0.1%)。

(5)投入量:把河床淤泥或同类型的活性污泥以及生物酶干菌种投入到SBR池中。投加量混合液悬浮固体浓度(MLSS)在为1500~2000mg/L左右,并根据接种泥浓度计算接种泥投加量。

(6)投入的时期:应在投入营养源之前将接种泥投入。

3.活性污泥的培养驯化:

(1)在污泥培养前,再次确认SBR反应池各设备能够按设定程序投入自动运行。

(2)活性污泥的培养:

向SBR池内投加一定数量的活性污泥菌种,使活性污泥浓度达到1500~2000mg/L,根据处理情况逐渐加大负荷,营养源可选择大粪、甲醇、面粉、红糖、尿素、复合肥等。按C:N:P=100:5:1的比例向SBR池补充营养物质,并启动SBR池循环水泵和风机,为使曝气不过量(过量则可能使刚刚形成的污泥絮体解絮而流失),要及时仔细调整曝气量;做好定期检查工作,如测量透视度、MLSS、SV30(污泥沉降比)以及进行微生物的镜检观察等,对各项指标变化进行追踪,同时做好混合液的分析工作。除了一般性的检测分析外,特别要注意混合液中COD、pH、NH3-N、NO3--N以及NO2--N的分析检测。其中SV30值越小,污泥沉降性能就越好。SV30值越大,沉降性能越差。城市污水厂SV30值一般在15%~30%,工业废水处理SV30值相对较高。测定SV30的器皿一般是1000mL的玻璃量筒。

SBR池微生物进行硝化反应时需要补加的碱度,根据情况用纯碱调节pH至7.0~8.0。

(3)活性污泥培养成熟并达到污泥浓度要求的简单判断原则是:

在SBR运行一个周期内CODcr的去除率达到80%以上,污泥浓度达到4000mg/L。同时注意观察活性污泥增长情况,当通过镜检观察到菌胶团大量密实出现,豆形虫、滴虫等游离生物逐渐减少,原生生物(如钟虫)数量逐渐增多,累枝虫突然大量出现时,说明污泥培养成熟。

(4)在此期间为增殖脱氮菌和除BOD的细菌,可将化粪池的沉淀污泥或大粪以一次2.5~5.0m3左右投入。

(5)在进行培养期间,用量杯取1升曝气混合液体,静止30分钟后测定SV30,观察上清液的状况(每天两次左右),将上清液和沉淀部分分开,如果上清液透视度较高,则停止曝气,沉淀1小时后排除部分上清液。

(6)用清水(最好是生活用地下水)补充水池水位,在不断的培养过程中,逐步将液位提至滗水器滗水液位。

(7)再把培养过程反复进行数次,当曝气混合液的NO3--N浓度达到50~70mg/L时停止曝气,只开启搅拌,并且开启1小时以800mL/min的速度添加甲醇(0.8×60=48L×0.79=37.92kg),进行脱氮反应,在搅拌的开始和结束时,分别测定NO3--N的浓度确定是否达到了脱氮要求。如果NO3--N的浓度减少到8~10mg/L时,可以判断脱氮反应得到了顺利进行,如果反应进行的不充分,应考虑是脱氮菌不够还是脱氮条件不具备,判断原因后按下述方法调整:

a)脱氮菌不够:应投入有机物污泥或硝化干菌种再进行曝气,计划增殖脱氮菌。

b)脱氮条件不具备:应测定搅拌阶段的DO(溶解氧)浓度和(氧化还原电位)ORP值是否达到指定值。

四、运行效果

实践证明:该装置投入运行后,化肥厂排放的污水水质可以达到排放标准。实际运行参数如下表

当然氨氮废水装置也存在不足之处,如:

1)氨氮废水装置调节池出水受进水指标的异常导致波动,影响生化池菌种

2)生化池废水温度低(冬季生化池温度在11~16℃)细菌繁殖和处理能力下降(25~35℃细菌繁殖和处理能力效果好),分析数据冬季有超出控制指标。

3)仪表控制程序自动运行时,控制过程呈周期性紊乱无法满足自动运行且判断难,需手动处理。

4)生化池循环泵故障多。

5)废水进入调节池前无自动检测,超标废水易进入生化池造成细菌死亡。

6)生化池细菌成活繁殖质检科无仪器检测分析。

7)滗水器升降不到位。

8)由于来水变化,菌种不适应处理要求。

五、小结

同济大学的序批间歇式活性污泥法(SBR)适合本装置,大大的改善了污水回用的现状,经SBR处理后的水质可达标(《合成氨工业水污染物排放标准》[GB13458-2013])排放或回用。而且SBR处理工艺具有抗冲击负荷能力强,各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活的优势,可以适应各种浓度的氨氮废水及水量变化。

参考文献:

[1]化肥厂燃料除灰车间氨氮废水装置操作规程(内部资料)

[2]净化水厂炼油工段装置操作规程(内部资料)

[3]净化水厂深度处理装置操作规程(内部资料)

[4]同济大学序批间歇式活性污泥法(SBR)