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  • 简介:摘要:在制生产过程中,存在切后烟厚度标偏较大,均匀性差的问题。就目前切机存在的问题,通过多方查找原因并深入分析,对影响切后均匀性的症结进行针对性处理。在此过程中优化了进料状况、调校了上、下铜排链同步性、校验了操作系统的控制程序并系统检查了磨刀系统和进刀系统的组件,最终取得了良好的效果,有效提高了切后的均匀性,使标偏符合工艺技术要求。

  • 标签: 切后梗丝 标偏 进料 均匀性
  • 简介:摘要:现切机后的合格率较低,未能达到工艺要求,为提高丝质量,摸索影响厚度的关键因素,对因素进行显著性检验;并对显著性因素回归分析、 DOE试验,确定显著性因素的优化参数,并进行改进效果验证,提高合格率。

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  • 简介:摘要:木文简单介绍了叶风选的主要工作原理,通过对梳辊、梳辊之间的间距进行了认真分折,经过改造和调整,解决了这些问题,降低了叶风选签含率,使得签剔除含率降低至5.5%,改善了叶的质量,基本满足了叶风选工艺要求,达到了我厂的质量标准。

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  • 简介:填充值为参考指标,在正交试验基础上,通过DOE试验设计,运用曲面响应法研究工艺参数对填充值的影响。在其它参数不变的前提下,试验结果表明,工艺气体温度、膨胀节蒸汽流量和入口含水率均对填充值有显著的影响;填充值最佳工艺参数值为入口含水率34.5%、工艺气体温度215℃,膨胀节蒸汽流量21000kg/h。在该条件下,填充值最高。

  • 标签: CTD气流烘丝机 梗丝 正交试验 响应曲面法 填充值
  • 简介:摘要: 洗润循环水温对烟的润透起到关键性的作用,而烟润透与否密切关系到切效果与签剔除量。通过试验,考察了洗水温对烟回头率、压形状,签剔除量、加香前筛分碎末、丝结构、出率的影响,当洗水温提高到75℃时,出率从84.33%提高到93.00%以上。

  • 标签: 洗梗水温 出梗丝率 梗丝结构 压梗形状
  • 简介:摘要为解决生产效率低的问题,对生产线进行分析,确定了影响生产能力的3个关键点切机跑、闪蒸文氏管堵料和烘机管道输水能力不畅。针对3个关键点对设备进行改进增加切机上刀门加压装置解决切机跑问题,更换闪蒸平行管解决闪蒸文氏管堵料现象,更换烘机管道输水管路元部件解决输水能力不畅的问题。设备改进后通过对比分析得到单批生产时间提高了17.3%,用电单耗降低了6.90%,效果明显。

  • 标签: 梗丝 生产能力 设备改进
  • 简介:摘要:喂料机主要用于烟草制生产线中,是控制物料流量不可缺少的设备之一。毕节卷烟厂新制丝线所使用的仓储式喂料机安装投放使用以来,一直存在漏料问题。经过现场调查分析,找出漏料主要原因,通过增加喷吹装置方法,将耙钉带过毛刷的物料反吹回落料口,解决了喂料机的漏料问题,降低了消耗,同时减少了操作工因漏料而增加的工作量。

  • 标签: 喂料机 漏料 喷吹装置
  • 简介:摘要:喂料机主要用于烟草制生产线中,是控制物料流量不可缺少的设备之一。毕节卷烟厂新制丝线所使用的仓储式喂料机安装投放使用以来,一直存在漏料问题。经过现场调查分析,找出漏料主要原因,通过增加喷吹装置方法,将耙钉带过毛刷的物料反吹回落料口,解决了喂料机的漏料问题,降低了消耗,同时减少了操作工因漏料而增加的工作量。

  • 标签: 喂料机 漏料 喷吹装置
  • 简介:摘要:为明确切机刀棍转速对切丝质量的影响程度,提高切厚度均匀性,采用回归分析方法研究了不同刀棍转速对切丝质量的影响规律。结果表明说明:①在切厚度设定一致时,刀棍转速过高或过低切厚度均会有不同程度的提高,刀棍转速在(400-450)转/分之间对应的切厚度最小,更接近设定值;②刀棍转速过高或过低对切厚度的均匀性均有不利影响,刀棍转速在(400-450)转/分之间,切厚度波动小均匀性可达到理想状态。

  • 标签: 刀棍转速 梗丝厚度 梗丝厚度标准差。
  • 简介:摘要:随着市场对卷烟产品质量要求的不断提升,加料工序由于其固有的滞后特性,在环境温湿度变化较大时将导致传统水分控制模型无法及时有效地控制水分,从而严重制约了制工艺技术的提升。为了稳定水分,通过拓展系统输入参数来源,采用S7通信协议实时采集生产数据和环境数据并进行存储,采用基于LightGBM框架的智能模型计算出前馈加水量,嵌入至水分控制模型以完成模型的升级转型,从而提高水分控制系统的鲁棒性、实时性和准确性,提高产品质量。

  • 标签: 梗丝 含水量 LightGBM 机器学习
  • 简介:摘要:随着市场对卷烟产品质量要求的不断提升,加料工序由于其固有的滞后特性,在环境温湿度变化较大时将导致传统水分控制模型无法及时有效地控制水分,从而严重制约了制工艺技术的提升。为了稳定水分,通过拓展系统输入参数来源,采用S7通信协议实时采集生产数据和环境数据并进行存储,采用基于LightGBM框架的智能模型计算出前馈加水量,嵌入至水分控制模型以完成模型的升级转型,从而提高水分控制系统的鲁棒性、实时性和准确性,提高产品质量。

  • 标签: 梗丝 含水量 LightGBM 机器学习
  • 简介:摘要:针对内在质量提升需求,对加料关键工艺参数运用相关性分析和DOE试验设计等统计方法,探索水分和温度对内在质量趋势性影响。结果表明:水分和温度同碎率呈正相关,创建模型为:碎率=-0.996+0.03000水分 +0.01944温度;水分和温度同填充值呈正相关性,创建模型为:填充值= 3.187+0.03000水分+0.02000温度。水分和温度同整率无相关性,同出率相关性不强,同吸阻和硬度呈弱正相关;其余均无明显相关性。

  • 标签: 梗丝 梗丝加料 梗丝结构 出丝率 感官质量 模型
  • 简介:回填率是再造工艺的关键质量指标,目前的测定方法费时费力。为了建立简单、快捷的再造回填率测定方法,本文考察了再造回填率与其外观色差(基于空白)、白度之间的相关关系。结果表明线性关系成立,相关系数大于0.99,回填率越大,外观白度越小,再造与空白之间的色差越大。建立的工作模型准确度、精密度满足检测需求。

  • 标签: 再造梗丝 回填率 色差法 白度
  • 简介:摘要:在烟草制造行业中,加料是一个关键环节,其加料总体精度对于卷烟的品质和理化性能具有重要影响。本文以加料总体加料精度为研究对象,通过调查分析物料流量稳定性影响、料尾阶段控制,以及加料系统控制等研究,探讨降低该指标的方法和效果。

  • 标签: 梗丝加料,总体精度,烟草制造,卷烟品质
  • 简介:【摘要】通过现场观察和数据分析,发现制车间生产线关键工序电子秤流量控制较差。为了进一步提高制车间生产过程的质量稳定性和烟丝质量,我们以制车间线电子秤CP网卡的升级改造为研究对象。通过对松散回潮电子秤前端进料装置的微调,开发了非定量进料装置的恒流控制,优化了电子秤的控制参数,在松散回潮前,电子秤的流量波动率为100%,满足工艺和技术要求。

  • 标签: 制丝梗线 电子秤 网络改造
  • 简介:摘要卷烟制造过程中的烟丝由叶混合而成,在储柜中由于自于重压实产生了结块现象,在输送过程中不能得到有效的松散,从而影响了掺配的均匀性,造成产品质量不稳定。对于此问题设计研发了一套结块松散装置,将其安装在原有的振动输送机上,有效地解决了丝结块问题,取得了良好的效果。

  • 标签: 结块梗丝 松散装置 振动输送机
  • 简介:摘要防尘钢带压条与机架之间积存的磨刀砂粒及烟垢会降低切机防尘钢带的使用寿命,分析防尘钢带压条与机架之间积存磨刀砂粒及烟垢产生的原因,通过研制清洁装置,改善了钢带的工作环境,提高了钢带的使用寿命。

  • 标签: 切梗丝机 防尘钢带 清洁装置 使用寿命
  • 简介:摘要:制加工车间对的烘干采用的是 SH753型燃油塔式烘机,同时连接有四台旋风式除尘器,在生产过程中,除尘器落下的灰尘中含有大量的,造成原料浪费。因此急需减少旋风除尘器中的落量。

  • 标签: 烘梗丝机 旋风除尘器 切向落料器
  • 简介:摘要:通过查阅国内外烟草科技研究者对流化干燥过程工艺参数的研究可知,目前,对流化干燥的研究主要集中在烘前物料厚度均匀性、流化床结构改造及部分加工参数(如一区热风温度)方面,对流化床体内热风风场、物料厚度、加工工艺参数等方面的研究较缺乏,为烟草科技研究者提供了以后流化干燥过程的研究方向。

  • 标签: 梗丝流化干燥 闪蒸 工艺参数