简介:酒钢选烧厂MQY3660球磨机在运行过程中,传动齿轮轴出现齿根开裂和断轴现象。对1#齿轮轴进行试验分析,包括宏观断口分析、化学成分分析、锻造等级检验、硬度检验以及金相显微组织分析,综合分析齿轮轴断裂主要原因是制造过程热处理工艺不当,出现大量带状铁素体,硬度值偏差较大等缺陷。
简介:本文通过对冶金企业铁路运输特点、设备运行环境以及铁路信号轨道电路组成、工作原理、故障现象的分析,总结轨道电路故障原因,提出处理、解决问题的办法,以达到降低设备故障率,减轻信号维检人员劳动强度,提高冶金企业铁路运输效率的目的。
简介:热折皱缺陷是镀锌产品比较严重的质量缺陷,主要出现在厚度小于0.6mm薄规格产品,热折皱缺陷一产生就难以恢复正常。本文通过对生产过程中产生热折皱时的工艺数据进行分析,找出相应的控制措施,热折皱缺陷得以解决。
简介:粘结缺陷是门业板产品主要的质量缺陷,粘结基本覆盖门业板1.2mm以下厚度,该缺陷严重影响降等品、成材率指标。本文通过对普钢生产过程中的现象进行分析,找出相应控制措施,粘结缺陷得到有效控制。
简介:倒角结晶器是控制板坯角横裂纹的有效办法,但在使用倒角结晶器过程中板坯经常出现角纵裂纹。通过研究倒角结晶器工艺参数、使用工况及设备精度等因素对板坯角纵裂纹的影响,针对性分析了角纵裂纹产生原因,采取有效措施,使倒角结晶器角纵裂纹发生率由12.5%降低到0.7%以下。
简介:中板热处理炉炉辊结瘤问题较为突出,影响产品质量与生产效率。通过分析结瘤的成因,制定从源头消除、过程控制等措施,从而使结瘤问题得到有效控制,提高作业率与钢板质量,降低成本,增加市场竞争力。
简介:针对210-2250线IF钢绕组板卷渣缺陷形成原因进行了系统调查研究,结果表明板坯在连铸浇注过程中结晶器窄面液位波动造成保护渣卷入是此类缺陷发生的主要原因,通过增加浸入式水口插入深度,优化浸入式水口结果、优化保护渣性能、降低拉速等、能有效避免结晶器窄面保护渣卷入、工业实践表明、工艺调整后IF钢热轧板卷渣缺陷发生率明显降低。
简介:本文简要分析了工程机械发动机气缸磨损的常见原因,对磨损原因、预防措施进行了探讨和研究,对正确维护使用、保养、维修工程机械发动机,具有一定的参考价值。
简介:涟钢焦化厂发生多起低温水系统带焦油的事故。通过分析查找原因,系初冷器低温水段横管穿孔,造成负压工况下焦油倒吸进入水层。通过焦油由负压管道进入水系统的原因分析,对低温水回水管路改造,有效解决了初冷器用低温水带焦油问题。
简介:炼钢炉渣是炼钢过程中产生的废渣,主要来源于铁水与废钢中所含元素氧化后形成的氧化物,金属炉料带入的杂质、加入的造渣剂(如石灰石、萤石等)、氧化剂、脱硫产物和被侵蚀的炉衬材料等。在冶炼末期,需要取炉渣试样分析其主量元素,作为钢水成分管理和物料平衡、热能平衡计算的数据依据;同时也是炉渣作为资源再利用时的质量依据。本文根据我公司炉渣主量组分日常分析中相关问题进行初步探讨,有针对性进行系列比对试验,采取优化措施进一步提高
简介:本文通过对酒钢嘉策铁路信号系统沿线9个车站新投入使用的股道电码化设备跟踪维护,发现在新设备的投用过程中,出现了许多问题:包括现场掉码、变码、无码等现象,不利于机车行车安全。通过与厂家及时沟通,多次在现场进行试验、测试,从中分析存在问题的原因并找出解决的办法,及时进行了改进,保证了股道电码化设备的正常使用。
简介:本文针对210转炉厂连铸现有的板坯定尺切割采用红外摄像机定位难以满足现有工艺要求的问题,提出采用激光定尺切割的优化思路,将很好的解决这些问题。
简介:文中分析变频器调速系统在低速时存在的一些问题,并提出相应的改善措施。
浅析MQY3660球磨机齿轮轴断裂原因
冶金企业轨道电路故障原因分析及对策
镀锌产品热折皱缺陷原因分析及控制措施
冷轧钢卷粘结缺陷原因分析及控制措施
倒角结晶器板坯角纵裂纹纹的原因分析
辊底式热处理炉结瘤原因分析及应对措施
IF钢热轧板卷渣缺陷形成原因及控制措施
工程机械发动机气缸磨损原因分析及解决对策
初冷器漏焦油至冷却水系统原因分析及对策
炼钢炉渣中主要组分检测问题探讨
车站股道电码化存在的问题及解决办法
关于连铸摄像定尺切割系统问题的探讨
CSP加热炉炉辊变频器低速问题研究及改善