简介:a.在高拉速或拉速变化较大的情况下,仍能维持足够的渣耗,较低的渣耗会造成粘接漏钢事故以及引起纵裂等表面缺陷。
简介:世界范围内的钢铁厂都采用了薄板坯连铸工艺.这种工艺使薄板坯生产的建设和生产成本大大降低。近年来。钢铁厂在提高生产效率的同时,更重要地把提高产品质量作为企业发展的方向。
简介:连铸机设备精度控制的好坏是生产高质量钢坯的重要保障,本文阐述了鄂钢板坯连铸机从设备制造、设备安装调试、设备运行维护到设备离线修复等各项设备精度控制方面所做的工作。
简介:鄂钢板坯连铸机自投产以来,板坯纵裂、横裂比例较高,其中二冷区的配水量是影响铸坯表面裂纹的主要因素之一。通过对连铸机动态配水控制程序进行二冷水模拟试验,并对结果进行分析,总结出动态配水规律,给实际生产提供参考。
简介:液压系统使用闭环控制的同步精度高,自适应复合PID算法又能很好的适应非线性对象,本文介绍一种结晶器振动同步控制策略在酒钢板坯连铸机上的应用。理论和实践表明,控制策略选择合理,系统运行稳定可靠。
简介:
简介:论述了功率对电渣锭表面及内部质量的影响,介绍了鄂钢20t板坯电渣炉投产以来的供电制度摸索过程,总结了对于不同钢种功率摸索的一般方法,并分析了造成重熔过程中炉口功率不可控的原因以及解决炉口功率不可控的方法。
简介:应用Gleeble-3800热模拟试验机对E36-T板坯在700~1050℃温度区间进行了拉伸试验,绘出温度与断面收缩率的关系曲线,得出700~920℃为脆性区,因此矫直温度应避开此区间。利用扫描电镜断口观察和金相分析,确定不同温度区间塑性降低的原因。
简介:热轧薄板厂通过技术革新,工艺创新,成功开发0.5mm薄板6片迭轧一火成材轧制工艺技术,并在试轧过程中一举获得成功。此轧制工艺技术在市场同类产品生产过程中也属创新工艺技术。
简介:介绍炼钢厂转炉板坯结晶器原振动系统存在的问题,分析改造理由,提出将振动系统改造为非正弦振动系统的方案。阐述改造后预期达到的效果,对可实现的经济效益进行评估。
简介:由于在超低碳冷轧薄板钢中经常出现小的表面缺陷,因此采取了几项解决措施,并对有关文献综述进行了分析及对缺陷试样和板坯试样进行了研究。根据上述研究结果,在成分设计、操作法方面做了改进.以避免缺陷形成的条件。
简介:今年以来,宝钢特钢特材事业部面对严峻的市场压力,立足内部挖潜,通过改进生产工艺等方式降成本、拓市场。近日,径快锻分厂成功生产一批SW218L模块,在拓宽径快锻产品范围的探索中迈出坚实一步。
简介:以数字伺服技术为核心元件,用四台伺服电机及其滚珠丝杠代替原机械四连杆多点传动的正玄振动装置,通过优化函数计算出工艺要求需要的基本波形,振动台结晶器在数字伺服缸作用下按设定的波形上下振动,完成非正玄仿弧振动全过程。自改造以来有效提高铸坯表面质量及铸机作业率,减少铸坯在凝固过程中与结晶器铜壁发生粘结而出现粘挂漏钢事故,具有控制精度高,响应速度快,结构简单,调整、安装、检修方便与节能等优点。具有在板坯、方坯推广应用的前景。
简介:鄂钢冷轧薄板厂平整机组采用湿平整工艺来提高带钢的防锈能力、改善表面质量、提高作业效率和降低生产成本。机组出口配套的吹扫系统,旨在吹净带钢表面平整液及轧制过程中产生的粉末,保证表面质量。本文就平整机组吹扫系统的改造以及增强吹扫的效果等方面进行了探索。
简介:为了满足连铸机板坯测温仪的使用环境要求,保证测温仪的长期工作,为测温仪制作了防护箱,并特别制作了带有隔热石棉的防热辐射护板安装在防护箱前部和两侧,使用带有高温水冷护套及气冷吹扫装置的测温仪和使用空气对防护箱进行冷却吹扫的方法,使整个测量系统的环境温度始终低于65℃。
简介:倒角结晶器是控制板坯角横裂纹的有效办法,但在使用倒角结晶器过程中板坯经常出现角纵裂纹。通过研究倒角结晶器工艺参数、使用工况及设备精度等因素对板坯角纵裂纹的影响,针对性分析了角纵裂纹产生原因,采取有效措施,使倒角结晶器角纵裂纹发生率由12.5%降低到0.7%以下。
薄板坯连铸对结晶器保护渣的要求
带液芯重压缩的薄板坯连铸技术的开发
板坯连铸机设备精度控制
板坯连铸机二冷水模拟试验分析
板坯连铸机液压装置同步控制的研究
冷轧不锈钢薄板历史价格
20t板坯电渣炉供电制度的摸索
E36-T板坯高温塑性的研究
杭钢薄板厂创新工艺技术——一火轧成0.5mm薄板
国内不锈钢薄板生产的综述
浅谈转炉板坯连铸机结晶器振动系统改造
超低碳冷轧薄板钢表面缺陷的消除
宝钢特钢成功锻制大宽厚比热轧板坯
数字伺服技术在板坯连铸机振动系统中的应用
冷轧薄板平整机组吹扫系统的改造
连铸机板坯测温仪高温辐射防护解决方案
倒角结晶器板坯角纵裂纹纹的原因分析